1.4112鋼中含較高C、Cr,所以具有較高的淬透性和很好的耐磨性[1],因而被廣泛地應用于惡劣環(huán)境中。由于含碳量高,韌性較低,易脆性斷裂[2]。在我國,該鋼曾作為航天航空尖端材料進行研制。近年來,隨著該鋼種在不銹、軸承、刀具行業(yè)的推廣應用[3],國內(nèi)的特鋼企業(yè)進行過少量生產(chǎn),多用于制造受沖擊負荷較小的零件或工具[4]。由于1.4112鋼屬高碳馬氏體型不銹鋼,與中低碳馬氏體不銹鋼相比,塑性較差,可鍛溫度區(qū)間較窄[5],且生產(chǎn)時極易出現(xiàn)碳化物開裂,使鋼材不得不判廢或改鍛。2017年改變加熱介質以來,探傷合格率一直處于波動的狀態(tài),比之前有較大的下滑。近期一度降到47%且發(fā)現(xiàn)有肉眼可見的孔洞,嚴重影響了公司的合同交付率。因此,提高探傷合格率成為本文的主要研究方向。
1. 生產(chǎn)工藝流程和設備參數(shù)
1.1 生產(chǎn)工藝流程
根據(jù)成材規(guī)格,制定1.4112鋼生產(chǎn)工藝流程:
(1)冶煉→模鑄→1000 t精鍛成材(簡稱1000直材)或1800 t快鍛+1000 t精鍛成材(簡稱1800+1000聯(lián)合材),生產(chǎn)≤?120 mm削皮材。
(2)冶煉→模鑄→1800 t精鍛成材(簡稱1800直材),生產(chǎn)直徑121~150 mm削皮材。
(3)冶煉→模鑄→3150 t快鍛+1800 t精鍛成材(簡稱3150+1800聯(lián)合材)或1800 t精鍛+3150 t快鍛+1800 t精鍛(簡稱1800+3150+1800聯(lián)合材),生產(chǎn)直徑151~300 mm削皮材。
(4)冶煉→模鑄→3150 t快鍛(簡稱3150直材),生產(chǎn)≥?301 mm削皮材。
1.2 設備參數(shù)
第二煉鋼廠:主要設備有1座30 t非真空感應爐和1座30 t普通功率電弧爐、2座30 t LF爐、1座30 t VOD/VHD爐、1座30 t VD爐和5條臺車式地坑澆鑄線。根據(jù)鍛造廠提錠要求,初煉鋼水經(jīng)過LF精煉爐、VD爐脫氣后,可澆注成0.71、1.2、2.1 t或2.8、4、5 t或5.2、9 t或10~13 t可調錠型。
鍛造廠:分為老線和新線。老線主要設備有1000 t精鍛機、2000 t快鍛機、3500 t快鍛機。新線于2010年建立,主要設備有1800 t精鍛機、3150 t快精鍛機。加熱設備有環(huán)型加熱爐和室式加熱爐,加熱介質于2017年10月由水煤氣改成天然氣。
運輸方式:帶保溫罩的汽車。
1.3 鋼種的化學成分
1.4112鋼種相當于國內(nèi)9Cr18MoV鋼種,可用于制造不銹鋼切片、機械刃具以及剪切工具等材料。為了提高切削性能,多數(shù)用戶要求鋼中的硫質量分數(shù)按0.015%~0.030%控制?;瘜W成分見表1。
2. 產(chǎn)品缺陷與質量檢驗
2.1 產(chǎn)品質量缺陷
新線發(fā)生的質量問題,主要有兩種:
一種為鋼錠掉尾,是指鋼錠在鍛造過程中,錠尾部分橫向開裂而掉落,俗稱掉尾,見圖1。
一種為成品材探傷不合,傷波多數(shù)在20 dB以下,甚至底波消失,即傷波≥底波(F≥B)。在成品材部分斷面的中心區(qū)域,有肉眼可見的孔洞,見圖2。
2.2 低倍檢驗
取探傷不合材的低倍片做檢驗,見圖3。低倍定性為中心孔洞。從低倍片可見,隨著傷波的加重,低倍片上的中心缺陷越來越嚴重。圖3(a)試片有肉眼可見較小的孔洞;圖3(b)和(c)試片中心區(qū)域有非常明顯的孔洞,與圖2的缺陷一致。
2.3 高倍檢驗
切取探傷不合料的低倍試片(圖4),將缺陷部分制成小試樣進行高倍分析。圖4(a)為傷波較輕的試片,橫向切取,中心區(qū)域存在小孔洞;圖4(b)為傷波較重的試片,縱向切取。在高倍下可觀察到孔洞,孔洞附近均有碳化物存在,其中網(wǎng)狀碳化物沿著碳化物發(fā)生開裂。
3. 分析與討論
3.1 鍛造過程中掉尾問題的分析
2015年在采用大錠型生產(chǎn)時,尾部脫落的比例占65.7%,影響了綜合成材率[6]。
鋼錠尾部異常脫落,主要是鋼錠尾部產(chǎn)生內(nèi)部應力,由內(nèi)向外開裂。分析內(nèi)部應力產(chǎn)生的原因是鋼錠脫模時間過晚,脫模后鋼錠尾部溫度較低。當中心部位溫度冷卻到相變溫度點(Ar1)以下時,如果繼續(xù)冷卻而且冷卻速度太大時,就會在鋼錠的中心部位產(chǎn)生很大的拉應力,會導致尾部脫落[6]。
通過進一步數(shù)據(jù)統(tǒng)計和研究分析,認為造成掉尾的第二個原因是加熱爐待料溫度低。由于此鋼種為高碳馬氏體鋼,脫模時已獲得了馬氏體組織。由于鋼錠預熱不夠,高溫鋼錠入加熱爐后,由于爐溫待料溫度低,并沒有對鋼錠起到保溫或升溫的作用,反而使鋼錠中心部溫度進一步下降,加大了心部的應力。第三個原因是鋼錠均溫后,在低溫段升溫過程中,鋼錠升溫速度過快,由于此鋼導熱性不好,內(nèi)外部應力進一步加大,形成更大的熱應力和組織應力,導致內(nèi)部橫向開裂。鍛造初期,在外力的作用下,鋼錠或鋼坯經(jīng)加工變形后變成通到表面的裂口,嚴重時發(fā)生了掉尾問題,見圖1。
3.2 探傷不合問題的分析
針對探傷不合,結合錠型、工藝路線,按成品材支數(shù)統(tǒng)計探傷合格率。老線采用0.71 t錠型和新線采用9.0 t錠型所生產(chǎn)的成品材,探傷合格率非常好;而新線采用1.2、2.1和5.2 t錠型所生產(chǎn)的成品材探傷合格率不好,尤其前兩個錠型,探傷合格率更低,見表2。
因此,為查清影響探傷合格率的真正原因,結合高、低倍檢驗結果,同時收集現(xiàn)場的生產(chǎn)記錄、影像等信息與品種工藝規(guī)程進行技術分析。通過比對,本次研究樣本的高、低倍缺陷與以往探傷不合的缺陷相同,見圖3、圖4。
進一步調查、分析,具有這樣的規(guī)律:
(1)鋼錠保溫時間過長。受生產(chǎn)組織、設備故障等因素影響,鋼錠保溫時間較工藝要求長。
(2)現(xiàn)場人員在保溫時間的理解上存在差異。有人員認為,在鋼錠出環(huán)形爐第三段進入第四段(保溫段)時,開始保溫時間的計時,而不是按爐溫達到規(guī)程要求時開始計時。
(3)中間坯再燒時間過長。超規(guī)程要求時間。
(4)保溫符合規(guī)程要求,但仍發(fā)生探傷不合的情況。整爐的均溫和保溫時間完全符合工藝規(guī)程的要求。當具備出爐生產(chǎn)條件時,先出爐的前半爐鋼錠所產(chǎn)的材探傷全合格。但是由于小鋼錠多,鍛造時間長,導致后出爐的鋼錠因在高溫段滯留時間過長,所產(chǎn)材探傷合格率大幅降低。
(5)因設備故障,為保障生產(chǎn)的連續(xù)性,現(xiàn)場操作者通常按規(guī)程要求的下限溫度加熱保溫。但是,由于故障解除具體時間無法確定,為提高生產(chǎn)效率,操作者又未按要求進行降溫處理,人為導致了保溫時間過長。
(6)鋼錠裝車、紅送、裝爐過程中存在意外故障,導致鋼錠入爐溫度低而發(fā)生掉尾問題。在鍛造過程中,掉尾端的斷面裂紋向內(nèi)部延伸,導致探傷不合。
(7)加熱介質由水煤汽改為天然氣后,探傷不合的發(fā)生率比以前高。
3.3 其它因素的影響
為提高切削性能,要求鋼中的硫質量分數(shù)按0.015%~0.030%控制。結合探傷情況來看,與錳硫比無明顯對應關系,分別對比試驗0.30% Mn和0.60% Mn,均有探傷不合的發(fā)生,發(fā)生不合的,均滿足上文所述的共性問題。但為保證鋼水脫氧、材料性能,錳含量也不適宜過低。
除錠型大小的差異、鋼錠的保溫時間、成材規(guī)格有所不同外,其它的工藝參數(shù),如化學成分控制、鋼錠加熱出爐溫度、中間坯的再燒溫度、道次變形量在爐次間和各生產(chǎn)批次間的相差并不大。
通過上述討論與分析,為解決探傷不合,調整方向應是鋼錠保溫時間及中間坯的再燒時間。
4. 工藝改進措施
由于加熱介質的改變,天然氣的熱值比水煤汽的熱值高,升溫速度也比水煤氣的升溫速度快。如果仍按原來的工藝進行加熱,對于易產(chǎn)生過熱、導熱性差、易形成穿孔的品種,不可避免地發(fā)生探傷不合。
通過上述分析與討論,在采用新加熱介質后,優(yōu)化新線的生產(chǎn)工藝:
(1)為避免掉尾,繼續(xù)采用高溫紅送,開辟綠色通道,首先保證此品種入爐,待料溫度由原來的550~600 °C提高到650~700 °C。
(2)如果紅送過程中發(fā)生意外,導致鋼錠入爐溫度低于常規(guī)溫度,應調整加熱爐待料溫度(T1),使之與錠尾平均溫度(T2)滿足:T1=T2+(150±10) °C且待料溫度不得超過700 °C。
(3)入爐均溫后,低溫段的升溫速度控制≤50 °C/h。
(4)鋼錠加熱工藝的優(yōu)化:保溫溫度1140~1160 °C,保溫時間按4~8 h。
(5)中間坯加熱工藝的優(yōu)化:再燒溫度1140~1160 °C,再燒時間依坯型按1.5~3 h控制。