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首頁 檢測技術與成果

分享:45鋼LF爐渣系研究

陽春新鋼鐵煉鋼廠轉爐—CAS—LF爐—鑄機生產45碳素結構鋼,由于45鋼用途廣泛,對鋼水的潔凈度要求較高,而生產中因節(jié)奏短,LF快速造白渣困難,夾雜物上浮時間難以保證,質量控制能力不夠強,不利于開發(fā)“高”“精”“尖”產品。為此不斷優(yōu)化精煉工藝,提高LF爐造白渣水平,確定合理渣系,提高精煉渣系吸附夾雜物能力,進一步凈化鋼水。

1. 精煉工藝現(xiàn)狀

現(xiàn)LF精煉工藝不進CAS精煉,鋼水直接進LF爐,采用少渣量一次性造渣,即鋼水到達精煉位后加入全部的造渣料(石灰4~6 kg/t,助熔渣0~3 kg/t,合成渣0~1 kg/t),前期送電操作采用高電壓,低電流化渣,成渣速度較慢,埋弧效果也較差,不利于渣–鋼界面反應,脫硫、脫氧效果較差,黃白渣保持時間短,夾雜物上浮不充分。

2. 精煉渣成分設計

LF爐的精煉效果決定于精煉渣的化學性質和物理性質,要確保精煉渣化渣快,使渣具有良好的流動性和埋弧作用,以及脫硫和吸附夾雜物的能力,要綜合考慮各組份對造渣的影響。

精煉渣中,CaO含量應盡可能高,使渣具有較高的脫硫和吸附夾雜物的能力,但CaO含量過高將導致熔化溫度高,同時影響渣對熔池的熱傳導能力,渣中的CaO含量以爐渣的流動性、堿度、熔點等考慮;為造高堿性渣脫硫需要,LF爐渣中盡量少含SiO2;Al2O3可以降低爐渣的熔點和黏度,除影響熔渣的物化性能外,主要的作用是成渣時形成鋁酸鹽,可增加爐渣硫容量,提高脫硫效率,精煉脫硫渣中,Al2O3的最佳質量分數(shù)是20%~25%,從去除夾雜物的角度看,渣中Al2O3質量分數(shù)可控制在13%~20%;為了保護爐襯,減少精煉渣對鋼包渣線耐火材料的侵蝕,渣系中應保證一定的MgO含量[1]

為了使45鋼精煉渣有較好的脫硫效果和對Al2O3等脫氧產物吸收能力,將精煉渣渣系確定在CaO–Al2O3–SiO2相圖中12CaO·7Al2O3區(qū)域,該區(qū)域精煉渣熔點較低,有利于與脫氧夾雜物的結合,吸附夾雜物能力強,在這種渣系條件下,鋼水中的Al的再氧化趨勢得到抑制。另外,在1200~1700 °C,液態(tài)渣相中飽和的MgO質量分數(shù)在4.0%~7.7%,并隨著溫度升高,渣中MgO溶解度升高。綜合以上考慮,設計45鋼精煉渣成分范圍見表1[2]。


3. 工業(yè)試驗

3.1 工藝路線

鐵水→轉爐(120 t)→CAS→LF爐→連鑄機(5機5流)

3.2 工藝過程控制

轉爐采用“高拉補吹”拉碳法冶煉,出鋼擋渣棒擋渣,高鋁合金(AlMnFe)預脫氧,出鋼過程中加入石灰100 kg,預熔渣100 kg,鋼水進CAS精煉,喂Al線終脫氧,活度氧控制在0.002%以下,微調成分后吊入LF爐精煉。

3.3 LF爐精煉

3.3.1 精煉渣料加入量測算

參考45鋼精煉渣設計成分范圍冶煉3爐鋼水,試驗編號分別為1、2、3。LF爐精煉造渣主要原料有冶金石灰、精煉合成渣、埋弧渣和精煉助熔渣,各組成原料成分見表2。


精煉渣的渣量不宜過大,一方面渣量大會導致鋼包的鑄余量增加;另一方面會導致化渣慢、吸熱多,影響LF爐升溫效果,節(jié)奏延長,也不利于成本控制。

原料加入量按轉爐出鋼夾渣5 kg/t,鋼包爐襯耐火材料侵蝕1 kg/t,鋼水脫氧生成脫氧產物1.1 kg/t,合計鋼水帶渣852 kg。鋼水采用Al脫氧,原始渣系中CaO、SiO2、Al2O3和MgO的質量分數(shù)分別為35%、18%、31%和8%。按試驗渣系目標成分需加入冶金石灰300~600 kg,精煉合成渣200~400 kg,埋弧渣100~200 kg,精煉助熔渣200~400 kg。

3.3.2 LF爐控制

LF爐加料采用小批量、多批次加入,前期送電小功率操作,短弧化渣,造渣期間,隨時觀察渣的流動性及埋弧情況,及時加入Al粒和電石進行調渣。成分和溫度滿足內控要求后,喂Ca–Si線,軟吹5 min出站。


4. 試驗效果

4.1 脫硫效果

4.1.1 LF爐精煉渣過程變化

試驗1轉爐出鋼少量下渣,鋼水進LF爐溫度較低,造渣料分3批加入,精煉過程中部分渣呈顆粒狀,渣面較稠,出站取渣樣,冷卻后渣呈灰色;試驗2和試驗3減少石灰加入量,精煉過程中適當增加Al粒調渣,出站取渣樣,渣呈淺黃色。試驗1、試驗2出站渣樣見圖1。

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