400-1188-260

13372307781

  • 測試咨詢

    400-1188-260
  • 質(zhì)量投訴
    +86-573-86161208
  • 測后服務(wù)
    +86-573-86161256 86161587 86180108
  • 地址:浙江省海鹽縣豐潭路777號
首頁 檢測技術(shù)與成果

分享:45鋼LF爐渣系研究

陽春新鋼鐵煉鋼廠轉(zhuǎn)爐—CAS—LF爐—鑄機(jī)生產(chǎn)45碳素結(jié)構(gòu)鋼,由于45鋼用途廣泛,對鋼水的潔凈度要求較高,而生產(chǎn)中因節(jié)奏短,LF快速造白渣困難,夾雜物上浮時(shí)間難以保證,質(zhì)量控制能力不夠強(qiáng),不利于開發(fā)“高”“精”“尖”產(chǎn)品。為此不斷優(yōu)化精煉工藝,提高LF爐造白渣水平,確定合理渣系,提高精煉渣系吸附夾雜物能力,進(jìn)一步凈化鋼水。

1. 精煉工藝現(xiàn)狀

現(xiàn)LF精煉工藝不進(jìn)CAS精煉,鋼水直接進(jìn)LF爐,采用少渣量一次性造渣,即鋼水到達(dá)精煉位后加入全部的造渣料(石灰4~6 kg/t,助熔渣0~3 kg/t,合成渣0~1 kg/t),前期送電操作采用高電壓,低電流化渣,成渣速度較慢,埋弧效果也較差,不利于渣–鋼界面反應(yīng),脫硫、脫氧效果較差,黃白渣保持時(shí)間短,夾雜物上浮不充分。

2. 精煉渣成分設(shè)計(jì)

LF爐的精煉效果決定于精煉渣的化學(xué)性質(zhì)和物理性質(zhì),要確保精煉渣化渣快,使渣具有良好的流動(dòng)性和埋弧作用,以及脫硫和吸附夾雜物的能力,要綜合考慮各組份對造渣的影響。

精煉渣中,CaO含量應(yīng)盡可能高,使渣具有較高的脫硫和吸附夾雜物的能力,但CaO含量過高將導(dǎo)致熔化溫度高,同時(shí)影響渣對熔池的熱傳導(dǎo)能力,渣中的CaO含量以爐渣的流動(dòng)性、堿度、熔點(diǎn)等考慮;為造高堿性渣脫硫需要,LF爐渣中盡量少含SiO2;Al2O3可以降低爐渣的熔點(diǎn)和黏度,除影響熔渣的物化性能外,主要的作用是成渣時(shí)形成鋁酸鹽,可增加爐渣硫容量,提高脫硫效率,精煉脫硫渣中,Al2O3的最佳質(zhì)量分?jǐn)?shù)是20%~25%,從去除夾雜物的角度看,渣中Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)可控制在13%~20%;為了保護(hù)爐襯,減少精煉渣對鋼包渣線耐火材料的侵蝕,渣系中應(yīng)保證一定的MgO含量[1]。

為了使45鋼精煉渣有較好的脫硫效果和對Al2O3等脫氧產(chǎn)物吸收能力,將精煉渣渣系確定在CaO–Al2O3–SiO2相圖中12CaO·7Al2O3區(qū)域,該區(qū)域精煉渣熔點(diǎn)較低,有利于與脫氧夾雜物的結(jié)合,吸附夾雜物能力強(qiáng),在這種渣系條件下,鋼水中的Al的再氧化趨勢得到抑制。另外,在1200~1700 °C,液態(tài)渣相中飽和的MgO質(zhì)量分?jǐn)?shù)在4.0%~7.7%,并隨著溫度升高,渣中MgO溶解度升高。綜合以上考慮,設(shè)計(jì)45鋼精煉渣成分范圍見表1[2]。


3. 工業(yè)試驗(yàn)

3.1 工藝路線

鐵水→轉(zhuǎn)爐(120 t)→CAS→LF爐→連鑄機(jī)(5機(jī)5流)

3.2 工藝過程控制

轉(zhuǎn)爐采用“高拉補(bǔ)吹”拉碳法冶煉,出鋼擋渣棒擋渣,高鋁合金(AlMnFe)預(yù)脫氧,出鋼過程中加入石灰100 kg,預(yù)熔渣100 kg,鋼水進(jìn)CAS精煉,喂Al線終脫氧,活度氧控制在0.002%以下,微調(diào)成分后吊入LF爐精煉。

3.3 LF爐精煉

3.3.1 精煉渣料加入量測算

參考45鋼精煉渣設(shè)計(jì)成分范圍冶煉3爐鋼水,試驗(yàn)編號分別為1、2、3。LF爐精煉造渣主要原料有冶金石灰、精煉合成渣、埋弧渣和精煉助熔渣,各組成原料成分見表2。


精煉渣的渣量不宜過大,一方面渣量大會導(dǎo)致鋼包的鑄余量增加;另一方面會導(dǎo)致化渣慢、吸熱多,影響LF爐升溫效果,節(jié)奏延長,也不利于成本控制。

原料加入量按轉(zhuǎn)爐出鋼夾渣5 kg/t,鋼包爐襯耐火材料侵蝕1 kg/t,鋼水脫氧生成脫氧產(chǎn)物1.1 kg/t,合計(jì)鋼水帶渣852 kg。鋼水采用Al脫氧,原始渣系中CaO、SiO2、Al2O3和MgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為35%、18%、31%和8%。按試驗(yàn)渣系目標(biāo)成分需加入冶金石灰300~600 kg,精煉合成渣200~400 kg,埋弧渣100~200 kg,精煉助熔渣200~400 kg。

3.3.2 LF爐控制

LF爐加料采用小批量、多批次加入,前期送電小功率操作,短弧化渣,造渣期間,隨時(shí)觀察渣的流動(dòng)性及埋弧情況,及時(shí)加入Al粒和電石進(jìn)行調(diào)渣。成分和溫度滿足內(nèi)控要求后,喂Ca–Si線,軟吹5 min出站。


4. 試驗(yàn)效果

4.1 脫硫效果

4.1.1 LF爐精煉渣過程變化

試驗(yàn)1轉(zhuǎn)爐出鋼少量下渣,鋼水進(jìn)LF爐溫度較低,造渣料分3批加入,精煉過程中部分渣呈顆粒狀,渣面較稠,出站取渣樣,冷卻后渣呈灰色;試驗(yàn)2和試驗(yàn)3減少石灰加入量,精煉過程中適當(dāng)增加Al粒調(diào)渣,出站取渣樣,渣呈淺黃色。試驗(yàn)1、試驗(yàn)2出站渣樣見圖1

首頁 上一頁 下一頁 尾頁 第103頁, 共162頁